由于料盤本身喬出爐冷卻,因推桿爐設備避免料盤受到的急熱的沖擊,料盤本身也不易發生變形.提高使用壽命,另外爐子只需加熱工件。此設備的寬度與常規推桿爐相出減少了爐外料盤回轉軌道與平面雙排及三排醋轉爐相比寬度堿小,高度增加,使輻射瞥可以水平放置在爐子的中問位置,這樣輻射瞥的熱量均勻地輻射到工件上使溫度均勻。此爐頂寬度濺小,使砌爐變得簡單,不用做成拱形爐頂。爐頂表面積的減小叉降低了對外的輻射。為方便定期清理爐臆及維修,爐蓋為分體型揭益式,可方便地打開。爐底的轉動通過一火直徑(約5m)的盆齒,由傘齒輪慢速帶動,轉速可調。推桿爐的電爐生產率高、操作條件好,適用于生產線的熱處理工作。常州加熱推桿爐企業
對于大墅番碳件,為了延長其在推桿爐內加熱時間可以使推桿爐的一個爐門關閉,在同一個爐門完成送料及出料,這樣工件在爐內運動則從上導軌到下導軌形成循環加熱,時間可延長1倍。我國熱處理設備技木的現狀和差距,我國熱處理設備技術自變革開始以來,在全行業同仁的共同努力下取得了長足的進步。通過設備引進盈清化吸收和進一步的技術開發,已初步具備自主開發、設計和制造技木先進的熱處理設備的能力。許多先進的熱處理設備已大量應用于熱處理生產。常州加熱推桿爐企業推桿爐能自動記錄工藝曲線。具有超溫報警和自動斷電功能。
爐殼采用型鋼焊接結構。爐襯下部因承載工件負荷而采用輕質強度耐火磚砌筑。側面、頂部均采用新型高純硅酸鋁絕熱材料,以保證達到很好的絕熱效果。加熱元件采用新近國際流行的輻射臂結構,其熱效率高、熱隋性小,采取頂上插人方式,便于更換維修。對于出爐溫度,招標要求為≤120℃。據日方設計人員稱:設計出爐溫度為80℃。實際夏季工件出爐溫度約60~70℃。四年多的實用證明,在其他工藝正常條件下,對于齒部高頻淬火的摩托車初級傳動齒輪,這種燒結爐可保證產品的精度能符合規定。
為了減少推桿爐的爐膛高寬比,提加熱速度,鍛坯在電電爐中退火加熱時,裝箱進爐,先加熱的是上面的鍛坯,熱量傳遞的主要方向是從上至下,因此,減少爐臆高寬比,有利于提離加熱速度,從而減少熱損失。我們將爐膛離寬比由過去的0.90降為0.65。另外,爐口靠爐門自重密封,能有效地減少熱氣外流;爐頂呆用輕質異型磚砌筑,磚縫少且呈梯型,確保了妒腔的氣密封,能有效地減少熱損失·推桿爐是1970年初安裝投產的,該設備采用連續退火工藝,其工藝落后,生產周期長,效率低,產品質量不穩定,不能適應生產發展的要求,為提離生產效率,講足生產的需要,我們在對軸承行業同類型設備進行技術調研的基礎上,提出了對推桿護進行技術改進。推桿爐熔池采用進口澆鑄料整體澆鑄或磚砌筑兩種工藝,不增鐵,不粘鋁,使用壽命長。
推桿式電阻爐在熱處理行業中應用。由于常規推桿爐本身結構所限,在使用中料盤隨工件人爐加熱后又隨工件淬人介質中進行掙卻,料盤始終受到急冷急熱的沖擊。因此存在著料盤容易發生變形,影響使用壽命。其爐子既要加熱工件,同時又要加熱料盤,料盤的重量大約是工件重量的2o%~30%。對于小盤零件,料盤重量可達到工件重量4%之多,能量損失嚴重。由于工件堆放在料盤中,影響工件的冷卻速度和均勻性。上下回轉推桿式電阻爐,克服了常規推桿爐的不足。實現料盤在爐內循環運動,料盤不發生變形,熱損失減少,節約能源。推桿爐的零件出爐應拉閘斷電,在風扇停止轉動后,使用手壓泵或開啟泵液壓管路的閥門和開關。常州加熱推桿爐企業
控推桿爐制系統采用微電腦人工智能調節技術。常州加熱推桿爐企業
一中小型軸承廠毛坯退火往往在推桿爐中進行,采用緩冷退火工藝。設備簡單、操作容易、但退火周期長,工件脫碳層較棘,顯微組織和硬度都不易保證,而且更不能滿足大批量生產的需要。為了適應軸承行業、高產和工藝上水平的要求底購置了推樣式火爐,采用等溫退火工藝進行轄承毛坯退火。退火后的工件硬度,顯微組織穩定合格,氧化脫碳少,產量高,節約能源,降低成本,并減輕了勞動強度,應大批量生產。而在平面處,由于感應器的間隙小,磁場內的臨近效應發揮了作用,提高了該處的加熱速度。這些因素的相互諧調,使推桿頭部的異形截面處的透熱探度趨趕仿形。常州加熱推桿爐企業